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耐高溫軸流風(fēng)機利用模擬方法分析了第1級導(dǎo)葉結(jié)構(gòu)形式對某兩級動葉可調(diào)軸流風(fēng)機性能的影響,表明長短復(fù)合導(dǎo)葉對提升軸流風(fēng)機氣
動性能方面好于單一長度葉片式導(dǎo)葉。耐高溫軸流風(fēng)機在流固耦合模擬研究方面,利用CFX 和Ansys 對離心風(fēng)機葉輪的模擬表明,風(fēng)機氣動性能基本不變,而較大變形量減少2. 5%,較大等效應(yīng)力增大3. 6%。失速工況下葉輪的靜力特性,指出氣動力載荷對葉輪的總變形量有顯著的影響,對葉輪等效應(yīng)力分布的影響較小,可逆轉(zhuǎn)耐高溫軸流風(fēng)機,耐高溫軸流風(fēng)機旋轉(zhuǎn)工作時的應(yīng)力及總應(yīng)變,驗證了在流固耦合作用下風(fēng)機工作的強度要求。Dhopade模擬了低周疲勞與高周疲勞聯(lián)合作用對燃?xì)廨啓C葉片結(jié)構(gòu)與氣動性能的影響。在考慮葉片和流域相互耦合狀態(tài)下,對大型軸流風(fēng)機葉片的氣動彈性的模擬表明,考慮氣動彈性的較大應(yīng)力幾乎是不考慮氣動彈性的較大應(yīng)力的兩倍,由此證明在葉片安全性評估方面考慮氣動彈性的必要性。綜上所述,目前對于軸流風(fēng)機的導(dǎo)葉數(shù)目改變研究只關(guān)注其氣動性能,而對于葉輪靜力結(jié)構(gòu)和振動情況研究較少。
因此,本文研究對象為某電廠660 MW 機組配套的動葉可調(diào)軸流一次風(fēng)機,借助Fluent 軟件對其內(nèi)部流場進(jìn)行數(shù)值模擬,并借助Workbench 流固耦合模塊對葉片進(jìn)行靜力分析和預(yù)應(yīng)力下的模態(tài)分析,不銹鋼耐高溫軸流風(fēng)機,對導(dǎo)葉數(shù)目改變前后的葉輪安全性進(jìn)行評估,為風(fēng)機生產(chǎn)和改造提供參考依據(jù)。




耐高溫軸流風(fēng)機的每一次計劃檢修返回工廠,對液壓缸進(jìn)行解修。同時,安裝時應(yīng)嚴(yán)格控制液壓缸和輪轂中心不超過0.03mm,以減少控制頭軸承、襯套和主軸的異常磨損,延長液壓缸的使用壽命。液壓缸滑閥卡死。液壓缸滑閥卡阻故障是在風(fēng)機操作葉片時,在某一開度附近突然開啟或關(guān)閉。例如,2012年7月12日,1號機組DCS發(fā)出風(fēng)機電流差報警。風(fēng)機1A電流由56A突然下降到49A,風(fēng)機1A開度由54%變?yōu)?9%。當(dāng)風(fēng)扇1b運行到60%左右時,它會突然打開。當(dāng)風(fēng)扇1B停止時,更換液壓缸是正常的。斷裂的液壓缸發(fā)現(xiàn)控制液壓缸活塞進(jìn)回油的滑閥桿卡在閥套的各個位置。造成卡阻的原因是階段對液壓缸進(jìn)、回油管進(jìn)行改造后,未采取清洗措施將油管拆下,導(dǎo)致油管內(nèi)焊渣直接進(jìn)入液壓缸,造成液壓缸閥套油中的雜質(zhì)顆粒。內(nèi)壁有毛,使莖不能靈活移動。對策:油管維修后,必須將油管拆下清洗干凈。同時,定期檢查耐高溫軸流風(fēng)機并更換潤滑油,清洗油箱內(nèi)的雜質(zhì),及時更換濾芯。(3)液壓缸或油封或接頭處漏油。對策:每計劃回廠維修更換液壓缸密封件,防止液壓缸密封件老化損壞,做好試壓和質(zhì)量檢查。在安裝過程中提高現(xiàn)場維修技術(shù)水平,耐高溫軸流風(fēng)機,防止接頭漏油。




耐高溫軸流風(fēng)機以其和易調(diào)節(jié)等優(yōu)點已成為燃煤發(fā)電機組的送、引和一次風(fēng)機的。葉片是軸流風(fēng)機的核心部件,決定風(fēng)機的性能; 而導(dǎo)葉是軸流風(fēng)機中重要的流通部件,其氣動設(shè)計直接影響上下游流通部件的特性。研究表明,耐高溫軸流風(fēng)機的葉輪機械內(nèi)的流固耦合現(xiàn)象與流體機械各種故障的產(chǎn)生有直接關(guān)系。因此借助流固耦合的方法對導(dǎo)葉數(shù)目變化后風(fēng)機葉片的靜力結(jié)構(gòu)及振動進(jìn)行研究具有重要的現(xiàn)實意義和工程價值。導(dǎo)葉結(jié)構(gòu)、數(shù)目和安裝角度對提高流體機械的性能、降低耐高溫軸流風(fēng)機噪聲和減輕振動具有明顯影響。利用試驗對軸流泵有無導(dǎo)葉時的外特性進(jìn)行測試,表明在較優(yōu)工況下導(dǎo)葉可回收的旋轉(zhuǎn)動能約占葉輪出口總能量的15. 7%,驗證了導(dǎo)葉對提高能量利用率的作用。
模擬耐高溫軸流風(fēng)機導(dǎo)葉數(shù)
目不同時泵內(nèi)的壓力脈動特征,指出導(dǎo)葉數(shù)變動對導(dǎo)葉區(qū)流域及其下游流域的壓力脈動具有一定影響,而對上游葉輪流域的流動影響則較小。利用數(shù)值模擬方法對導(dǎo)葉與葉輪匹配進(jìn)行研究,表明導(dǎo)葉數(shù)目增加后模型壓力提高329Pa,軸功率降低1. 2 kW,效率提高6%。模擬了軸流風(fēng)機后導(dǎo)葉改變對風(fēng)機性能的影響,表明導(dǎo)葉數(shù)目減少4 片后全壓提升5. 4 Pa,效率提高0. 8%。

注冊資金:500萬
聯(lián)系人:李海偉
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