如皋市承插式聲測管生產(chǎn)廠家供應(yīng)高鐵聲測管
1月份,撫順特鋼高溫合金生產(chǎn)量達到了近40年來的月產(chǎn)量。為提高生產(chǎn)效率,年初以來,二煉鋼廠針對高溫合金品種的生產(chǎn),做好了產(chǎn)前策劃和產(chǎn)后跟蹤工作。生產(chǎn)中,技術(shù)人員爐爐跟班生產(chǎn),現(xiàn)場解決問題,操作人員嚴格按標準化程序操作。1-2月份,二煉鋼廠生產(chǎn)的高溫合金,其化學成分全部合格。由于高溫合金生產(chǎn)量較大,爐數(shù)較多,為保證生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)前,由公司生產(chǎn)安全處牽頭,聯(lián)合各部門召開了生產(chǎn)準備會,對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行策劃。生產(chǎn)中,分廠生產(chǎn)科與技術(shù)科共同配料,合理利用返回鋼,以降低冶煉成本。此外,分廠還通過合理調(diào)度,根據(jù)生產(chǎn)爐數(shù)制定合理的鋼包和鋼錠模周轉(zhuǎn)計劃,提高了周轉(zhuǎn)效率,提高了生產(chǎn)效率。
1-2月份,三煉鋼廠根據(jù)公司下達的入庫時間節(jié)點,對每個品種的高溫合金冶煉時間都進行了精準測算,并以高溫合金等重點品種為主線組織生產(chǎn),對冶煉進度、電極修磨及扒皮制定了合理的入庫時間表。生產(chǎn)科每天跟進各品種的入庫時間,以保證各工序按照時間節(jié)點完成。
為解決車光工序生產(chǎn)瓶頸問題,三煉鋼廠生產(chǎn)科每天梳理未車光電極與鋼錠支數(shù),根據(jù)各爐臺使用時間及公司下達入庫時間節(jié)點,合理排產(chǎn)車光計劃,并由分廠組織2天開一次車光平衡會,發(fā)現(xiàn)問題立即解決,使所有車床釋放出產(chǎn)能。
為保證高溫合金產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,撫順特鋼大力開展技術(shù)攻關(guān)工作,并取得了實效。他們完善了石油行業(yè)用某型高溫合金生產(chǎn)工藝,提高了產(chǎn)品成材率。在電渣爐重熔生產(chǎn)工序,技術(shù)人員采取了電極錠加長、少切頭等措施,使高溫合金棒料綜合成材率比以往水平提升了0.3%。此外,他們還將該產(chǎn)品的生產(chǎn)爐臺推廣到了多臺單支臂電渣爐,并在新建的單支臂電渣爐上進行了試驗
。目前,撫順特鋼至少有9臺電渣爐可以電渣重熔該型合金錠,這大幅度增加了撫順特鋼生產(chǎn)該產(chǎn)品的產(chǎn)能。
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滄州市承插式聲測管
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