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[灌漿料型號(hào) 灌漿料廠家]
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上海cgm灌漿料廠家直銷 灌漿料價(jià)格型號(hào) 豎井圍巖主要為微風(fēng)化~新鮮巖體,僅上部有少量弱風(fēng)化巖體,巖體中斷裂構(gòu)造不發(fā)育,主要為小斷層及裂隙,巖體完整性較好,多呈中厚層狀結(jié)構(gòu),圍巖以Ⅲ類為主,部分為Ⅱ類,斷裂帶或裂隙密集帶為Ⅳ類,穩(wěn)定性較差~基本穩(wěn)定。其中Ⅱ類約占15%,Ⅲ類約占65%,Ⅳ類約占20%。 2.灌漿設(shè)計(jì) 豎井固結(jié)灌漿為有蓋重固結(jié)灌漿,設(shè)計(jì)孔垂直于基巖面布置在整個(gè)井壁上,豎直方向排距3m,排內(nèi)間距3.14m(按圓心角12°布設(shè)),梅花型布置,孔深入基巖5m,鉆孔孔徑為38mm。按環(huán)(排)間不分序、環(huán)(排)內(nèi)加密不分序、自下而上分層的原則全孔一次性施灌。 3.施工方案選擇 豎井常規(guī)的有蓋重固結(jié)灌漿的施工方法主要有: ?、呕炷寥繚仓瓿珊蟛捎么钤O(shè)滿堂紅排架集中進(jìn)行造孔、灌漿施工。該施工方法施工周期長(zhǎng)、排架搭設(shè)難度大、工作量大。 ?、苹炷寥繚仓瓿珊蟛捎玫趸@集中進(jìn)行造孔、灌漿施工。該施工方法施工周期長(zhǎng)、吊籃數(shù)量多或移動(dòng)次數(shù)多、吊籃固定難度大、安全隱患突出。 ?、腔炷翝仓^(guò)程中按照上部進(jìn)行混凝土澆筑,下部進(jìn)行灌漿造孔、灌注施工。該施工方法一是因鋼筋制安、混凝土澆筑、灌漿造孔、漿液灌注等工序同步進(jìn)行會(huì)造成井內(nèi)交叉作業(yè)頻繁、危險(xiǎn)源多、安全隱患突出,若在各工序部位增設(shè)防護(hù)措施,則因豎井?dāng)嗝娲?、垂直高差大而輔助工作量大,實(shí)施困難。二是制漿站、供風(fēng)站布置難度大,若布置在豎井頂部,則會(huì)因經(jīng)過(guò)鋼筋制安和混凝土施工區(qū)域而致使管路損壞幾率大,況且風(fēng)管穿過(guò)施工區(qū)域安全隱患大;若布置在豎井底部,首先是由于施工場(chǎng)地狹窄而無(wú)法布置,其次是高差大,施工管路布設(shè)長(zhǎng)造成設(shè)備負(fù)荷大,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)成本高。 因此,受該豎井?dāng)嗝娉叽绱?、垂直高差大的特點(diǎn)影響,若采用常規(guī)的有蓋重固結(jié)灌漿施工方法進(jìn)行施工,則存在施工周期長(zhǎng)、施工成本高、安全隱患突出等缺點(diǎn)。 鑒于以上原因,為了克服豎井施工作業(yè)交叉頻繁、安全隱患突出等缺點(diǎn),本著“降低工程施工成本、加快工程施工進(jìn)度、確保工程施工安全”的原則,將豎井固結(jié)灌漿采用超前鉆孔預(yù)埋灌漿管、灌漿與混凝土澆筑同步進(jìn)行的施工方法進(jìn)行施工,具體如下: ?、艦榇_保灌漿孔不因錨桿注漿時(shí)漿液串漿堵孔,豎井開(kāi)挖分成兩個(gè)半幅進(jìn)行,高度按3m一層控制,在一個(gè)半幅的一層開(kāi)挖和錨桿支護(hù)全部完成后進(jìn)行鋼筋網(wǎng)掛設(shè)時(shí)就開(kāi)始進(jìn)行固結(jié)灌漿孔造孔(混凝土噴護(hù)前將孔口堵塞即可)。造孔時(shí)操作人員直接站在地面上或利用錨桿支護(hù)搭設(shè)的移動(dòng)式平臺(tái)進(jìn)行操作,取消了滿堂紅排架的搭設(shè)或吊籃的布置。為給預(yù)埋灌漿管提供嵌入支點(diǎn),鉆孔時(shí)孔口20cm深度鉆孔直徑為45mm。 ⑵混凝土澆筑按固結(jié)灌漿孔上1m處進(jìn)行分層。在鋼筋制安完成后立即進(jìn)行驗(yàn)孔工作,孔位驗(yàn)收合格后立即預(yù)埋灌漿管,預(yù)埋管為φ45mmPVC軟管,一端嵌入孔內(nèi)20cm,用錨固劑將孔壁周圍封堵密實(shí),防止?jié)仓幕炷翝{液堵塞預(yù)埋管,另一端延內(nèi)側(cè)鋼筋在混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)向上伸出混凝土分層的施工縫表面并做好標(biāo)記以便后期灌漿。預(yù)埋灌漿管采用綁扎方式牢固固定在結(jié)構(gòu)鋼筋上。若驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有塌孔、堵孔現(xiàn)象,則先掃孔驗(yàn)收后進(jìn)行管路預(yù)埋。 ?、歉鶕?jù)混凝土配合比試驗(yàn)結(jié)果,混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的50%需要3~4天,而該豎井每層混凝土施工時(shí)間基本在7天,每層混凝土內(nèi)有一排固結(jié)灌漿孔,所以,待混凝土強(qiáng)度滿足要求且在上層混凝土澆筑前在混凝土分層的施工縫表面平臺(tái)上進(jìn)行固結(jié)灌漿灌注施工,取消了施工排架的搭設(shè)或施工平臺(tái)的布置。 4.施工技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn) ?、砰_(kāi)挖支護(hù)施工過(guò)程中超前鉆孔預(yù)埋灌漿管。 ?、祁A(yù)埋灌漿管上引大限度地減少混凝土外露面孔洞。 ⑶預(yù)埋灌漿管上引在混凝土分層施工縫平臺(tái)上灌漿,規(guī)避了側(cè)壁灌漿施工操作平臺(tái)的搭設(shè)以及模板拆除后側(cè)壁無(wú)法找出灌漿管管口現(xiàn)象的發(fā)生。 5.創(chuàng)新施工方法取得的成效 該豎井通過(guò)超前鉆孔預(yù)埋灌漿管、灌漿與混凝土澆筑同步進(jìn)行的施工技術(shù)的成功運(yùn)用,不僅取消了施工排架的搭設(shè)、減少了輔助工作,而且規(guī)避了交叉作業(yè)帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn),降低了施工成本,加快了施工進(jìn)度,同時(shí)確保了工程的施工質(zhì)量和安全,取得了良好的效果。 ⑴施工工期方面。經(jīng)過(guò)施工技術(shù)的實(shí)施表明,每層固結(jié)灌漿造孔進(jìn)尺為150m,錨桿插桿注漿完成后在鋼筋網(wǎng)掛設(shè)時(shí)就開(kāi)始進(jìn)行固結(jié)灌漿孔造孔,安排3臺(tái)YT28氣腿鉆機(jī)造孔,在噴護(hù)混凝土完成前即可完成固結(jié)灌漿孔的造孔;灌漿在混凝土分層的施工縫平臺(tái)上實(shí)施,在最后一層混凝土澆筑完成5天后即完成了固結(jié)灌漿施工。所以,該施工技術(shù)比常規(guī)的有蓋重固結(jié)灌漿施工方法縮短了近1個(gè)月的工期。 ?、剖┕べ|(zhì)量方面。采用預(yù)埋管上引在混凝土分層施工縫平臺(tái)進(jìn)行灌漿,灌漿后封孔在混凝土施工縫處,不在井壁混凝土外露面,確保了混凝土的外觀質(zhì)量。該豎井通過(guò)該技術(shù)的實(shí)施,整個(gè)井壁混凝土表面除檢查孔外沒(méi)有一處其它修飾,不管是在施工過(guò)程中的質(zhì)量巡檢還是工程完工后的各項(xiàng)評(píng)優(yōu)檢查中均得到了和的一致好評(píng)。 ?、鞘┕こ杀痉矫?。取消施工排架的搭設(shè)或吊籃的布置,大幅度減少了混凝土表面孔洞的封堵和修飾,以及工期的縮短均降低了工程的施工成本。 ⑷施工安全方面。該施工技術(shù)的運(yùn)用基本規(guī)避了灌漿施工和混凝土施工的交叉作業(yè),減少了施工安全危險(xiǎn)源,大程度地降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。 5.結(jié)語(yǔ) 在該豎井固結(jié)灌漿施工結(jié)束后,經(jīng)過(guò)對(duì)所取得的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析,證明該施工技術(shù)方案是科學(xué)合理的。通過(guò)在技術(shù)方案上的積極創(chuàng)新,與參建各方的積極溝通和交流,在施工技術(shù)、施工工藝及施工組織上總結(jié)了較為成功的施工經(jīng)驗(yàn),取得了較好的應(yīng)用成果,同時(shí)為其它類似工程的設(shè)計(jì)和施工提供了較好的借鑒,特別是對(duì)水利水電工程中大型地埋式調(diào)壓井、閘門(mén)井豎井、各類斜井等的固結(jié)灌漿施工提供了合理、有效的施工工藝,具有較大的借鑒價(jià)值和推廣價(jià)值。 上海cgm灌漿料廠家直銷 灌漿料價(jià)格型號(hào)
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