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密封件泄漏危害
在生產(chǎn)領(lǐng)域,特別是在石化等連續(xù)化生產(chǎn)的大企業(yè),向來以設(shè)備復(fù)雜和配管系統(tǒng)龐大而著稱。在正常的生產(chǎn)過程中,o型橡膠密封圈 ,各種設(shè)備和管道(特別是管道系統(tǒng)的法蘭、閥門等)常因?yàn)楦g、磨損等原因發(fā)生破裂而引起內(nèi)部流體的外泄。據(jù)國外對(duì)624例事故進(jìn)行分析,發(fā)生的主要原因是: 1、泄漏; 2、誤操作; 3、故障、破損; 4、工程管理; 5、壓力、溫度; 6、殘留、混合; 7、維修不完備; 8、靜電; 9、沖擊; 10、異常反應(yīng) 化工裝置所發(fā)生的事故為210件,占34.4%,其中表現(xiàn)為泄漏形式的事故為115件,橡膠密封圈,占化工裝置事故的55%。由于泄漏引起的事故。在化工裝置上以火災(zāi)、大氣污染及中毒事故為最多;而在煉油裝置的79件事故中,泄漏事故54件,占68%。 綜上所述,泄漏所造成的危害有: 1、物料介質(zhì)的大量外泄,引起消耗增加,成本上升,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益下降。例如一個(gè)3mm的孔洞,在壓力為1.0MPA時(shí),每天流失熱水約10t,一個(gè)4mm的泄漏孔,在壓力為1.6MPa時(shí),每天損失飽和蒸汽2.5t。 2、 易燃、易爆、有毒、有害物料的外泄,易發(fā)生火災(zāi)、爆裂、中毒、人身傷等事故。 3、強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的外泄,o型橡膠密封件,加快了廠房、設(shè)備的腐蝕速度,使用壽命縮短。 4、外泄的物料形成“三廢”,污染環(huán)境,破壞農(nóng)、牧、漁業(yè)生產(chǎn),損害人員的身體健康。 5、泄漏產(chǎn)生的噪聲、氣味等影響操作人員的工作情緒,誤操作事故增多。 6、泄漏的存在嚴(yán)重威脅著安全生產(chǎn),甚至使生產(chǎn)無法進(jìn)行,裝置被迫停車,企業(yè)的非計(jì)劃停產(chǎn)事故增多。






密封件損壞對(duì)液壓設(shè)備的一些影響
機(jī)械加工行業(yè)中,液壓傳動(dòng)應(yīng)用非常廣泛,如各類半自動(dòng)液壓傳動(dòng)車床等。這些機(jī)床在使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)諸如沖擊、爬行等故障,診斷維修時(shí),往往在液壓控制元件(如各類泵、閥)上找不到故障原因,致使維修工作陷入困境。而最終此類故障還是常在執(zhí)行元件上找到原因,即油缸活塞密封元件嚴(yán)重磨損所致。該類現(xiàn)象尤以“O”形密封圈見多。

實(shí)例1:某一CB3463-1程控六角轉(zhuǎn)塔半自動(dòng)車床,在使用過程中,出現(xiàn)了轉(zhuǎn)塔刀架進(jìn)給速度無法調(diào)整的故障現(xiàn)象,截止閥2關(guān)閉后仍有爬行、前沖,并且一直到油缸底部才能停止,機(jī)床無法正常使用。 檢測(cè)與維修:檢查所有液壓控制元件,尤其是調(diào)速元件均沒發(fā)現(xiàn)任何問題。更換了部分調(diào)速閥,故障仍未。后經(jīng)過拆檢油缸發(fā)現(xiàn)活塞“O”形密封圈嚴(yán)重磨損,使油缸兩腔液壓油互竄所致。分析其原因,由于“O”形密封圈磨損后,油缸有桿腔與無桿腔間隙增大互通,當(dāng)關(guān)閉調(diào)速閥3或截止閥2時(shí),就等于切斷了油缸有桿腔的回油路。從理論上講,壓力油進(jìn)入油缸無桿腔時(shí),在活塞上形成一個(gè)推力F無,使活塞產(chǎn)生向有桿腔移動(dòng)的趨勢(shì),因?yàn)橛透子袟U腔回油關(guān)斷,腔內(nèi)油液迅速形成背壓,使活塞兩端受力平衡而靜止不動(dòng),此時(shí)F有=F無,而無腔油液壓力因活塞受力面積不同而不同,即P有>P無。在實(shí)踐中,因油缸兩腔形成間隙互通,油缸腔內(nèi)壓力油有從高壓區(qū)向低壓區(qū)流動(dòng)的趨勢(shì),流動(dòng)一產(chǎn)生,腔內(nèi)壓力P有降低,P無升高,作用在活塞兩端的推力F無>F有,活塞失去平衡向有桿腔移動(dòng)尋覓新的平衡點(diǎn)。如此往復(fù),活塞一直移動(dòng)到有外力阻擋才能停止。上述現(xiàn)象的產(chǎn)生給機(jī)床的維修工作帶來了很大影響,更換油缸活塞“O”形密封圈后,機(jī)床故障,橡膠密封,運(yùn)行恢復(fù)正常。 實(shí)例2:某一CE7120液壓仿形車床,在工作中出現(xiàn)仿形刀架引刀下行轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給切削時(shí)沖刀,致使打刀、廢活現(xiàn)象頻發(fā),機(jī)床無法正常工作。 檢測(cè)與維修:檢查各液壓控制元件均無故障,維修工作一時(shí)進(jìn)入盲區(qū)。拆檢刀架縱向油缸,發(fā)現(xiàn)活塞油封“O”形密封圈外圓已經(jīng)磨平,同時(shí)發(fā)現(xiàn)活塞外圓尺寸不合要求(屬機(jī)床制造原因),直徑方向小于標(biāo)準(zhǔn)尺寸0.8mm,活塞和油缸體間隙很大,導(dǎo)致縱向油缸兩腔互通竄油。維修時(shí),更換了合格的活塞以及“O”形密封圈后機(jī)床沖刀故障排除。分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬間,刀架整體受一個(gè)沖力F’,該力分解后有一個(gè)水平推力F’1作用于縱向油缸活塞桿上,與此同時(shí),電磁閥34E1-25B工作,縱向油缸有桿腔接通壓力油,無桿腔接通調(diào)速閥回油路,活塞有桿腔受力F由兩部分完成,一為F’1,另一為F1=A1P1,其中A1為無桿腔的受力面積,那么F=F’1+F1。正常情況下,活塞在力F的作用下開始向無桿腔移動(dòng),由于液壓油的不可壓縮性,無桿腔內(nèi)液壓油壓力急驟升高給活塞形成背壓,活塞受力平衡按調(diào)速閥調(diào)定速度平穩(wěn)走刀。該瞬間因有%F’1的作用,縱向油缸腔內(nèi)壓力P2就會(huì)大于P1。實(shí)際中,油缸兩腔因間隙竄通,在P2>P1的瞬間,液壓油有從高壓區(qū)無桿腔向低壓區(qū)有桿腔流動(dòng)的趨勢(shì),流動(dòng)一旦產(chǎn)生,P2降低,P1升高,F(xiàn)1增大,活塞受力失去平衡,活塞帶動(dòng)刀架快速向無桿腔方向移動(dòng)。而瞬間過后,因仿形刀架下行結(jié)束,作用在縱向油缸活塞上的水平推力F’1自行消失,活塞快速移動(dòng)結(jié)束,刀架走刀趨于平穩(wěn),沖刀現(xiàn)象結(jié)束


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